加工圆弧效果不理想,尺寸不到位
故障原因
1)振动频率的重叠导致共振。
2)加工工艺。
3)参数设置不合理,数控机床编程与操作,进给速度过大,使圆弧加工失步。
4)丝杆间隙大引起的松动或丝杆过紧引起的失步。
5)同步带磨损。
解决方案
1)找出产生共振的部件,改变其频率,避免共振。
2)考虑工件材料的加工工艺,合理编制程序。
3)对于步进电机,加工速率 F 不可设置过大。
4)机床是否安装牢固,数控机床,放置平稳,拖板是否磨损后过紧,间隙增大或刀架松动等。
5)更换同步带。
▌ 无心外圆磨削
无心外圆磨它没有头架和尾架,而是由托板和导轮支持工件,用砂轮进行磨削。无心研削法它是由磨削砂轮,调整轮和工件支架三个机构构成,其中磨削砂轮实际担任磨削的工作,调整轮控制工件的旋转,并使工件发生进刀速度,工件支架在磨削时支撑工件。无心外圆磨床生产率较高。多用于大量生产,易于实现自动化。
1. 连续加工,无需退刀,装夹工件等时间短,生产***。
2. 托架和导轮定位机构比普通外圆磨床中心架机构支承刚性好,切削量可以较大,并有利于细长轴类工件的加工,易于实现高速磨削和***磨削。
3. 无心外圆磨床工件靠外圆在定位机构上定位,磨削量是工件直径上的余量,故砂轮的磨损、进给机构的补偿和切入机构的重复定位精度误差对零件直径尺寸精度的影响,数控机床防护罩,只有普通外圆磨床的一半,不需打中心孔,且易于事先上、下料自动化。
4. 宽砂轮无心磨床通过式机构、可采用加大每次的加工余量,在切入磨时可对复杂型面依次形磨削或多砂轮磨削,生产***,适用范围广。
5. 无心外圆磨床无***磨削表面与非磨削表面的相对位置精度(同轴度,垂直度等)的机构,磨削周向断续的外表面时圆度较差。
6. 磨削表面易产生奇数次棱圆度,如较大时往往会造成测量尺寸小于实体尺寸的错觉,而影响装配质量和工作性能。
7. 机床调整较复杂、费时,每更换不同直径的工件就需冲调整托架高度,与距离及有关的工艺参数。故调整技术难度较大,不适宜小批及单件生产。
(1)随始锻温度从420℃提高至500 0C,高精度机床用Mg-A1-Zn-Ti镁合金的平均晶粒尺寸先减小后增大;在相同测试温度或者相同频率下,合金的阻尼性能均随始锻温度增加而先提高后下降。在25 0C测试环境下,始锻温度为480℃时合金阻尼性能分别较始锻温度为420,460,500℃时提高了63% ,29% ,12%。在0.8Hz测试频率环境下,始锻温度为480℃时合金阻尼性能分别较始锻温度为420,460,500时提高了124% , 67% ,23%。
(2)随终锻温度从320℃提高至380 0C,高精度机床用Mg-A1-Zn-Ti镁合金的平均晶粒尺寸先减小后增大;在相同温度或者相同频率下,合金的阻尼性能均随终锻温度增加表现出先提高后下降。在25℃测试环境下,终锻温度为370℃时阻尼性能分别较终锻温度为320 ,350 ,380℃时提高了49%,31%,16%。在0.8 HZ测试频率环境下,终锻温度为3700C时阻尼性能分别较终锻温度为320,350,380℃时提高了210%,67%,38%。
(3)随锻比从7增大至15,高精度机床用Mg-A1-Zn-Ti镁合金的平均晶粒尺寸先减小后基木不变;在相同测试温度或相同频率下,合金的阻尼性能均随锻比增加而先提高后下降。在275℃测试环境下,锻比为11时合金的阻尼性能分别较锻比为7,15时提高了54% ,29%。在0.8Hz测试频率环境下,锻比为11时合金的阻尼性能分别较锻比为7,15时提高了282%,136%。
(4)从提高高精度机床用Mg-AI-Zn-Ti镁合金的阻尼性能出发,数控机床多少钱一台,合金的始锻温度优选为480 0C,终锻温度优选为370 ℃,锻比优选为11。
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